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分類:行業(yè)動(dòng)態(tài)
發(fā)布:2022-07-27 15:30:59
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王玉全 萬世龍 吉萬剛 于海新
(首鋼通鋼煉鐵事業(yè)部)
摘 要 首鋼通鋼3號2680m3高爐于2014年7月12日開爐投產(chǎn),從2016年6月中下旬開始爐缸側(cè)壁溫度第一次出現(xiàn)升高以后,高爐就一直處于護(hù)爐生產(chǎn)狀態(tài),2019年2月28日停爐進(jìn)行中修,中修歷時(shí)43天結(jié)束,4月13日9:56送風(fēng)點(diǎn)火開爐。在開爐3天半的時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)。本文主要對爐缸整體澆筑工藝進(jìn)行簡單介紹,以及高爐開爐快速達(dá)產(chǎn)操作的總結(jié),為以后高爐開爐快速達(dá)產(chǎn)積累經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞 高爐 爐缸整體澆筑 開爐 快速達(dá)產(chǎn)
1 概述
通鋼3號高爐于2014年7月12日開爐,高爐有效容積2680m3,設(shè)計(jì)產(chǎn)能220萬噸/年, 由于受爐缸側(cè)壁溫度的影響,高爐的利用系數(shù)以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都不理想,公司為了高爐的安全生產(chǎn)和提高高爐的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),決定于2019年2月28日對3號高爐停爐中修。2019年2月28日10:36高爐開始打水降料面,2019年3月1日2:36整個(gè)停爐降料面過程結(jié)束,歷時(shí)16個(gè)小時(shí)。停爐后對爐缸進(jìn)行清理,然后對高爐爐缸進(jìn)行整體澆筑,對其他部位進(jìn)行噴涂處理,通鋼3號高爐于4月13日9:56點(diǎn)火重新開爐;開爐后高爐用3天半的時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)任務(wù)。
2 停爐后爐缸整體澆筑工作
2.1 爐缸清理
3號高爐打水降料面到風(fēng)口帶,風(fēng)口帶到爐底還有將近7米的距離,還有640m3的爐料需要扒出爐外。扒爐分兩個(gè)階段,第一階段清理爐缸內(nèi)的殘余焦炭,第二階段清理爐底的殘余渣鐵和爐底剩余陶瓷杯墊。扒爐全部采用機(jī)械扒爐,在扒爐的第二階段遇到了困難,陶瓷杯墊熱結(jié)以后變得特別堅(jiān)硬,另外鈦礦的化合物粘結(jié)在爐底導(dǎo)致不好清理,導(dǎo)致扒爐時(shí)間較長,加長了高爐中修的時(shí)長。
2.2 爐缸澆筑
2.2.1 爐底側(cè)壁碳磚侵蝕部位修補(bǔ)及爐底澆筑
3月28日-3月30日進(jìn)行爐底側(cè)壁碳磚侵蝕部位修補(bǔ)及爐底澆筑工作。前提條件是碳磚表面沒有殘?jiān)F和其它異物。第一階段根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際碳磚侵蝕狀態(tài),支模具進(jìn)行澆筑修補(bǔ),主要填充碳磚侵蝕部位,以原來爐缸直徑為模板進(jìn)行澆筑。(本次澆筑直徑比原來爐缸直徑小0.3米)本次修補(bǔ)用料24.5噸。碳磚侵蝕部位修補(bǔ)完,進(jìn)行澆筑料養(yǎng)生階段,根據(jù)澆筑廠家要求,給爐內(nèi)進(jìn)行密封和做升溫措施,確保澆注料養(yǎng)生完好。第二階段澆筑爐底,爐底澆筑分兩次進(jìn)行,爐底一層外環(huán)澆筑和爐底中心澆筑,爐底澆筑高度0.5米。爐底澆筑代替了原來的陶瓷杯墊。
2.2.2 爐缸側(cè)壁澆筑
3月31日-4月5日進(jìn)行爐缸側(cè)壁澆筑工作,爐缸側(cè)壁澆筑(包括風(fēng)口帶)共分六次進(jìn)行澆筑,每次支模具時(shí)間5-10小時(shí)不等,澆筑完養(yǎng)生時(shí)間8-12小時(shí)不等,用時(shí)6天完成。每次澆筑前需要把澆筑的接觸面進(jìn)行二次清理,確保無雜物,以免影響澆筑質(zhì)量和澆筑連接處有縫隙。另外,鐵口為整體澆注結(jié)構(gòu),將鐵口區(qū)域松動(dòng)、粉化的炭磚及鐵口框外側(cè)剛玉質(zhì)組合磚全部拆除,采用澆注的方式與側(cè)壁一體澆注,整體澆注至鐵口框。鐵口區(qū)澆筑時(shí),根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行下管(79公分),確保鐵口孔道不被灌死,同時(shí)確保鐵口區(qū)域澆筑完好。具體澆筑施工和材料消耗見表1。爐缸澆注修復(fù)示意圖如下圖1。
2.3 其余部位噴涂造襯
爐缸澆筑工作結(jié)束以后,噴涂廠家開始進(jìn)行噴涂造襯,噴涂要求爐襯表面均勻光滑,爐型合理。噴涂部位從風(fēng)口上方(連接爐缸澆筑)到爐喉鋼磚下面。本次噴涂為了縮短工期,采用機(jī)械手噴涂,噴涂一遍成型,自下而上,噴涂18小時(shí)完成,用料210噸。由于使用機(jī)械手噴涂,噴涂過快導(dǎo)致反彈料較多,約占15%。噴涂結(jié)束之后開始清理爐內(nèi)反彈料,清理的比較干凈徹底。為下道工序做準(zhǔn)備。
3 開爐前準(zhǔn)備工作
3.1 高爐烘爐
噴涂結(jié)束之后,2019年4月7日16:30開始安裝烘爐導(dǎo)管,本次烘爐導(dǎo)管避開3個(gè)鐵口上方對應(yīng)的6個(gè)風(fēng)口不安裝以及一個(gè)人員進(jìn)出風(fēng)口不安裝,一共安裝23個(gè)烘爐導(dǎo)管。烘爐導(dǎo)管采用直徑為108mm的鋼管,分成兩部分。一部分是長短不等的直管,另一部分為一端為喇叭口型的管。安裝風(fēng)口小套內(nèi)焊接成 “┏”,喇叭口垂直爐底,距離爐底500mm高,每個(gè)喇叭口用三個(gè)角鋼做支撐,成三角形固定,立于爐底。所有烘爐導(dǎo)管用鋼筋點(diǎn)焊連成一體,焊接牢固,防止送風(fēng)后發(fā)生位移。為了更好地掌握烘爐的升溫速率,在三個(gè)鐵口插入了4根熱電偶,輔助烘爐,在1號和2號鐵口各插入1根熱電偶,距離爐墻300mm遠(yuǎn);在3號鐵口插入2根熱電偶,1根長的到達(dá)爐缸中心位置,1根短的距離爐墻300mm遠(yuǎn)。4根電偶的測溫頭部位用高鋁磚壓住,確保測溫測的是磚溫(即是爐缸澆筑料表面溫度),而不是熱風(fēng)溫度。烘爐溫度以熱風(fēng)溫度為主,以鐵口溫度為輔,嚴(yán)格按照烘爐曲線進(jìn)行烘爐,高爐烘爐共80小時(shí)。烘爐曲線如圖2。
3.2 高爐打壓試漏
高爐烘爐結(jié)束后,在高爐涼爐過程中,對熱風(fēng)爐和高爐本體等設(shè)備進(jìn)行了打壓試漏。本次打壓試漏分兩步進(jìn)行:0.1MPa―0.2 MPa 逐步提壓。每次壓力穩(wěn)定30min,確認(rèn)無漏點(diǎn),再提高。
4 開爐實(shí)際操作
4.1 枕木填充及裝料
4.1.1 枕木填充
本次開爐采用枕木開爐,爐缸填充枕木。其優(yōu)點(diǎn)是有利于爐料松動(dòng),點(diǎn)火時(shí)可均勻開風(fēng)口,有利于順行,到達(dá)爐缸的焦炭經(jīng)過風(fēng)口區(qū)燃燒加熱,有利于加熱爐缸和開鐵口[1]。爐內(nèi)裝枕木前,爐底鋪好墊底焦60t,有效的保護(hù)爐底。枕木采用散裝法,枕木通過輥道裝入,填充率按48%。在散裝枕木過程中,爐內(nèi)裝入一定量的枕木后人員要進(jìn)爐內(nèi)處理翹起的枕木,枕木裝至風(fēng)口中心線以下0.5m時(shí)要盡可能的擺平滿鋪枕木,以防空隙過大裝凈焦時(shí)進(jìn)入爐缸焦炭太多,致配料計(jì)算錯(cuò)誤。枕木碼到風(fēng)口中心線以下0.5m的位置,沿爐墻立碼枕木一圈,有效支撐和保護(hù)風(fēng)口。
4.1.2 裝料
本次裝料分三部分。第一部分為凈焦,批重15.8t,共28批,邊裝料邊進(jìn)行料面實(shí)測,裝完28批凈焦理論計(jì)算料線19.44米,實(shí)際料線20.23米,與計(jì)算料線相差不到1米,說明枕木裝的比較成功。第二部分為空焦(含凈焦輔料),輔料主要是石灰石和螢石,凈焦批重15.8t,石灰石3.86t,螢石1t,此部分一共裝31批。第三部分是正常料,礦批重36.45t,焦批重15.8t,共26批。最后根據(jù)布料實(shí)測選擇開爐布料矩陣為C827262524213↓O82736352↓,料線1.5米。
4.2 冶煉參數(shù)的確定
本次開爐為枕木開爐,開爐總焦比3.0t/t,開爐堿度0.92。開爐生鐵成分設(shè)定和開爐原燃料及輔料條件如下表2和表3。
4.3 冷風(fēng)烘料
高爐正式送風(fēng)前需對爐內(nèi)裝爐料預(yù)熱和烘干水分,即對爐內(nèi)吹冷風(fēng),為高爐送風(fēng)后盡快引煤氣和干法除塵系統(tǒng)順利投入創(chuàng)造條件。2019年4月13日6:36 3號高爐開始送冷風(fēng)烘料,冷風(fēng)烘料時(shí)長3小時(shí)20分鐘。
4.4 開爐點(diǎn)火操作
2019年4月13日9:56分3號高爐開爐點(diǎn)火,此次開爐堵10個(gè)風(fēng)口,采用20個(gè)風(fēng)口送風(fēng)。點(diǎn)火風(fēng)量1950m3/min,熱風(fēng)壓力90kPa,熱風(fēng)溫度750℃。10:02 12#、26#、27#、28#風(fēng)口明亮,10:46 20個(gè)送風(fēng)風(fēng)口全部明亮。10:56探尺活動(dòng)開始下料。15:56送煤氣(累計(jì)風(fēng)量14.9萬)。
5 高爐達(dá)產(chǎn)操作
高爐開爐點(diǎn)火初期,爐頂煤氣放散閥全開,煤氣處于放散狀態(tài),隨著爐料的下降,爐頂煤氣成分中CO2逐漸上升,表示爐內(nèi)的礦石開始軟化還原,15:56煤氣成分化驗(yàn)合格,高爐開始送煤氣,成功完成煤氣回收工作。
5.1 負(fù)荷調(diào)整過程
高爐開爐至高爐達(dá)產(chǎn)期間一共做了5次負(fù)荷調(diào)整。第一次負(fù)荷調(diào)整是在開爐后5小時(shí),根據(jù)實(shí)際加風(fēng)情況和下料情況,把礦批加到43噸。隨著爐內(nèi)加風(fēng)和下料,在出鐵后進(jìn)行了第二次負(fù)荷調(diào)整,歷時(shí)22小時(shí)44分鐘,礦批加到47噸。根據(jù)爐況實(shí)際情況,為了加風(fēng)需要,高爐開始逐步開風(fēng)口,在開了6個(gè)風(fēng)口以后爐內(nèi)做了第三次負(fù)荷調(diào)整,礦批加到50噸,歷時(shí)33小時(shí)10分鐘。之后根據(jù)實(shí)際爐況和料速并結(jié)合爐外鐵水含硅量,在4月15日6:40和11:00別做了第四次和第五次負(fù)荷調(diào)整,礦批由50t-53t-55t。具體調(diào)整見表4。高爐的負(fù)荷加的如此快速,是高爐加風(fēng)和開風(fēng)口的時(shí)機(jī)掌握的較好,負(fù)荷的快速調(diào)整也為高爐快速達(dá)產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。
5.2 開風(fēng)口過程
高爐點(diǎn)火開爐后23小時(shí)30分鐘時(shí),高爐風(fēng)量達(dá)到2100m3/min,高爐為了繼續(xù)上風(fēng),4月14日9:26開始捅開了第一個(gè)風(fēng)口,隨著以后爐況和加風(fēng)的需要逐步開風(fēng)口,到4月15日14:00風(fēng)口全部捅開,實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)口作業(yè)。具體開風(fēng)口情況見下表5。
5.3 出鐵情況和鐵水溫度
根據(jù)開爐料實(shí)際上料和理論計(jì)算爐缸內(nèi)鐵量情況,4月14日7:36高爐第一次出鐵,鐵水含硅量3.68%,物理熱1349℃,渣鐵水流動(dòng)性良好,渣鐵分離效果良好,直接走水沖渣。第一次鐵出鐵時(shí)間1小時(shí)11分鐘,出鐵量230噸。隨著爐內(nèi)負(fù)荷的調(diào)整和出鐵次數(shù)的增多,鐵水的含硅量逐步下降到0.8%的水平,物理熱逐步上升到1500℃以上。至4月16日高爐達(dá)產(chǎn)鐵水含硅量控制在0.6%的水平。
5.4 高爐噴煤和富氧
隨著爐內(nèi)負(fù)荷的調(diào)整,高爐4月14日18:00開始噴煤,小時(shí)媒量5噸。4月15日18:38高爐開始富氧,氧量2000m3/h。隨著以后爐況的需要煤量和氧量逐步加大。
6 總結(jié)
此次通鋼3號高爐開爐比較順利,32小時(shí)4分鐘噴煤,52小時(shí)4分鐘全風(fēng)口作業(yè),并且3天半的時(shí)間快速的達(dá)產(chǎn),這是通鋼的一個(gè)全新的歷史記錄。(1)此次中修采用爐缸整體澆筑技術(shù),大大縮短了檢修時(shí)間;(2)制定合理的開爐方案以及開爐前的準(zhǔn)備工作充分,為高爐順利開爐提供了必要保障;(3)開爐各項(xiàng)參數(shù)的選擇至關(guān)重要,后續(xù)開風(fēng)口加風(fēng)和負(fù)荷的調(diào)整,是高爐強(qiáng)化冶煉的基礎(chǔ),為高爐快速達(dá)產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件;(4)開爐后爐前及時(shí)出凈渣鐵,為高爐快速達(dá)產(chǎn)提供了有利保障。
7 參考文獻(xiàn)
[1] 王筱留.高爐生產(chǎn)知識問答.北京:冶金工業(yè)出版社,2008.
[2] 邱道欽,范川澤.新型澆筑爐缸在羅源閩光1號高爐的應(yīng)用//[C].2019年第十一屆全國煉鐵系統(tǒng)高峰論壇論文集.